| 序号 |
企业名称 |
项目名称 |
塔径 |
塔型 |
设计及改造情况 |
使用时间 |
备注 |
| 1 |
新疆独山子炼油厂 |
含硫污水汽提塔 |
φ900/φ1200 |
CTST |
塔径不变,采用CTST替代原浮阀塔板,扩产30到65t/h,蒸汽单耗由190kg/t下降到160kg/t,节能12% |
98.6 |
扩能改造 |
| 2 |
洛阳石化总厂 |
含硫污水汽提塔Ⅰ |
φ1000 |
CTST |
仅采用CTST塔板替代浮阀塔板,扩产35到55t/h |
99.3 |
扩能改造 |
| 3 |
北京燕化集团 |
糠醛精制装置精制油汽提塔 |
φ1600 |
低压降CTST |
塔径不变,仅用CTST替代原浮阀塔板,扩产45到65t/h,精制油中糠醛含量由150ppm下降到30ppm |
99.7 |
扩能改造 |
| 4 |
北京燕化集团 |
催化裂化再吸收塔 |
|
CTST |
设计φ1200塔替代原φ1400浮阀塔。塔截面减少了26%,而且干气中C3含量由3.14%下降到2.22%。 |
2000 |
新建项目 |
| 5 |
锦州石化 |
含硫污水汽提塔 |
φ1800 |
CTST |
新设计,44层CTST塔板,处理量为60~160t/h,蒸汽单耗由原来双塔精馏的220kg蒸汽/吨污水降低为180kg蒸汽/吨污水,节能22%。 |
2000.3 |
新建项目 |
| 6 |
洛阳石化总厂 |
常减压装置初馏塔 |
φ3200 |
复合CTST |
仅采用CTST塔板替代原浮阀塔板,扩产10000到18000t/d,并且保证可在7200~18000t/d范围内正常运行 |
2000.4 |
扩能改造 |
| 7 |
石家庄炼油厂 |
芳烃抽余油溶剂分馏塔 |
φ1000 |
CTST |
仅用CTST塔板代替浮阀塔板,扩产4.6到9.8t/h,6号、120号溶剂油收率由66.5%提高到72.49% |
2000.5 |
扩能改造 |
| 8 |
济南石化分公司 |
含硫污水汽提塔 |
φ2000/φ1800 |
CTST |
原塔44层浮阀塔板,仅将塔板更换为CTST塔板,上部填料段不变,处理量由原来的90t/h,提高至180t/h,且可在60~180t/h范围内稳定运行。 |
2000.9 |
扩能改造 |
| 9 |
洛阳石化总厂 |
含硫污水汽提塔Ⅱ |
φ1000 |
CTST |
仅采用CTST塔板替代浮阀塔板,扩产35到55t/h |
2001.3 |
扩能改造 |
| 10 |
济南石化分公司 |
常减压装置初馏塔 |
φ2600 |
复合CTST |
仅用CTST塔板代替浮阀塔板,处理能力为250~550万吨/年。 |
2001.3 |
扩能改造 |
| 11 |
济南石化分公司 |
常压汽提塔 |
φ1200 |
CTST |
仅用CTST塔板代替浮阀塔板,处理能力为250~550万吨/年。 |
2001.3 |
扩能改造 |
| 12 |
济南石化分公司 |
胺液再生塔 |
φ1600 |
CTST |
新设计,27层塔板,可满足60~150t/h的处理量,并且完全解决了溶剂再生易发泡问题。 |
2001.3 |
新建项目 |
| 13 |
济南石化分公司 |
重整预分馏塔 |
φ1200/φ1600 |
CTST |
仅用CTST塔板代替浮阀塔板,处理能力可满足15~30万吨重整料/年,拔出率分别为8%和30%。 |
2001.3 |
扩能改造 |
| 14 |
洛阳石化总厂 |
一催化裂化再吸收塔 |
φ1400 |
CTST |
仅采用CTST塔板替代原浮阀塔板,处理量可达10t/h,并完全解决了带液问题,弹性为50~120% |
2001.4 |
扩能改造 |
| 15 |
锦州石化 |
气体分馏异丁烯塔 |
φ2600 |
CTST |
原塔外壳不变,仅用CTST塔板替代原浮阀塔板,处理能力达到27.5t/h,操作范围为60~120%。 |
2001.4 |
扩能改造 |
| 16 |
天津联化公司 |
EO吸收塔C203 |
φ3000 |
CTST |
39层塔板,塔径不变,仅用CTST塔板代替浮阀塔板,效率提高15% |
2001.4 |
扩能改造 |
| 17 |
天津联化公司 |
EO汽提塔C204 |
φ2050 |
CTST |
塔径不变,仅用CTST塔板代替浮阀塔板,效率提高15% |
2001.4 |
扩能改造 |
| 18 |
天津联化公司 |
EO精制塔C302 |
φ1300 |
大气量CTST |
69层塔板,板间距350mm,塔径不变,仅用CTST塔板代替浮阀塔板,处理能力提高80%,生产能力达5000kg/h,且EO产品浓度达99.996% |
2001.4 |
扩能改造 |
| 19 |
天津联化公司 |
EG反应物闪蒸塔C401 |
φ1050 |
CTST |
塔径不变,改用CTST塔板,处理能力扩产50%,塔顶醇含量<100ppm |
2001.4 |
扩能改造 |
| 20 |
天津联化公司 |
EG浓缩塔(Ⅰ)C402 |
φ1150 |
CTST |
塔径不变,改用CTST塔板,处理能力扩产50% |
2001.4 |
扩能改造 |
| 21 |
天津联化公司 |
EG浓缩塔(Ⅱ)C403 |
φ1450 |
CTST |
塔径不变,改用CTST塔板,处理能力扩产50% |
2001.4 |
扩能改造 |
| 22 |
天津联化公司 |
泄放液闪蒸塔 |
φ1100 |
CTST |
塔径不变,改用CTST塔板,处理能力扩产50% |
2001.4 |
扩能改造 |
| 23 |
湖南长岭石化分公司 |
含硫污水汽提塔 |
φ1200/φ1600 |
CTST |
仅用CTST塔板代替浮阀塔板,可在60~120t/h内正常操作。 |
2001.4 |
扩能改造 |
| 24 |
湖南长岭石化分公司 |
芳烃抽余油溶剂分馏塔 |
φ1000 |
CTST |
仅用CTST塔板代替原浮阀塔板,原塔外壳不变,处理能力由5吨/小时提高到8吨/小时,并可在4~8t/h内正常操作。 |
2001.4 |
扩能改造 |
| 25 |
洛阳石化总厂 |
塔河原油蒸发塔 |
φ1600 |
CTST |
旧塔改造,进料量为62.5t/h进料温度为250℃,拔出率为13%,弹性为70~120% |
2001.5 |
扩能改造 |
| 26 |
石家庄炼油厂 |
焦化干气脱硫塔 |
φ1000 |
CTST |
仅用CTST塔板代替浮阀塔板,最大气体和液体量分别为13t/h和40t/h,并且完全解决了液相易发泡和干气带液问题,改造后可在设计值70-140%的范围内正常操作。 |
2001.6 |
扩能改造 |
| 27 |
石家庄炼油厂 |
焦化胺液再生塔 |
φ1200 |
CTST |
仅用CTST塔板代替浮阀塔板,再生能力达40吨/时,且易操作不再使用破泡剂。 |
2001.6 |
扩能改造 |
| 28 |
锦西石化分公司 |
含硫污水汽提塔 |
φ1000/φ1200 |
CTST |
原塔40层浮阀塔板,仅更换为CTST塔板,处理量为25-55t/h。 |
2001.6 |
扩能改造 |
| 29 |
大连石化分公司 |
二蒸馏装置常压塔 |
φ4200 |
复合CTST |
在塔外壳、降液管均不变的条件下,仅用CTST塔板替代原浮阀塔板,改造后可满足厂方要求的从280万吨/年扩产到450万吨/年,及各种生产方案的质量要求,并且实际加工能力可在250~550万吨/年内正常运行。 |
2001.8 |
扩能改造 |
| 30 |
大连石化分公司 |
二蒸馏装置初馏塔 |
φ2600 |
复合CTST |
同上。 |
2001.8 |
扩能改造 |
| 31 |
大连石化分公司 |
二蒸馏装置常压汽提塔 |
φ1200 |
CTST |
同上 |
2001.8 |
扩能改造 |
| 32 |
锦州石化 |
异丙醇装置精制系统改造:提浓塔 |
φ2000 |
CTST |
提浓塔塔板数为52层,在原塔外壳、降液板、塔盘支撑件不变的条件下,仅用CTST塔板替代原浮阀塔板,将生产能力由2.5万吨/年提高到5.0万吨/年。 |
2001.8 |
扩能改造 |
| 33 |
锦州石化 |
异丙醇装置精制系统改造:脱醚塔 |
φ1200 |
CTST |
脱醚塔塔板数33层(下),改造内容同上。 |
2001.8 |
扩能改造 |
| 34 |
锦州石化 |
异丙醇装置精制系统改造:脱重塔 |
φ1600/2000 |
CTST |
脱重塔塔板数59层,改造内容同上。 |
2001.8 |
扩能改造 |
| 35 |
锦州石化 |
异丙醇装置精制系统改造:脱水塔 |
φ1800 |
CTST |
脱水塔塔板数69层,改造内容同上。 |
2001.8 |
扩能改造 |
| 36 |
石家庄炼油厂 |
含硫污水汽提塔 |
φ1600/φ1200 |
CTST |
40层浮阀塔板,仅更换为CTST塔板,处理量为40~100t/h。 |
2001.9 |
扩能改造 |
| 37 |
沧州石化公司 |
焦化分馏塔 |
φ3800 |
CTST |
塔径不变,采用CTST替代原条形浮阀塔板(上部13层塔板),处理量为60~120万吨/年。并且较好地解决了塔顶油气夹带焦粉的问题。 |
2001.9 |
扩能改造 |
| 38 |
山东东明石化集团 |
催化裂化分馏塔 |
φ1400/φ1600 |
大气量CTST |
原塔28层条形浮阀塔板,仅更换为CTST塔板,适应催化加工能力从7万吨/年扩到14万吨/年再扩到16.8万吨/年,此时分馏塔处理量为25t/h。 |
2001.11 |
扩能改造 |
| 39 |
北京燕化集团 |
胺液再生塔Ⅰ |
φ1200 |
CTST |
仅用CTST替代原浮阀塔板,溶剂处理能力达40~70t/h,并且完全解决塔顶带液问题。 |
2001.12 |
扩能改造 |
| 40 |
济南石化分公司 |
焦化干气脱硫塔 |
φ1400 |
CTST |
新设计,22层CTST塔板,可满足焦化处理能力50~100万吨/年焦化干气和加氢精制气的脱硫能力。 |
2002.1 |
新建项目 |
| 41 |
北京燕化集团 |
胺液再生塔Ⅱ |
φ1200 |
CTST |
仅用CTST替代原浮阀塔板,溶剂处理能力达40~71t/h,并且完全解决塔顶带液问题。 |
2002.3 |
扩能改造 |
| 42 |
锦州石化 |
常压塔 |
φ3800 |
低压降CTST |
仅用CTST塔板代替浮阀塔板,可满足原油200~400万吨/年(进口油占80%)加工量。 |
2002.4 |
扩能改造 |
| 43 |
石家庄炼油厂 |
重整预分馏塔 |
φ1600/φ1200 |
大液量CTST |
仅用CTST塔板代替浮阀塔板(30层),处理能力可满足15~40万吨重整料/年。 |
2002.4 |
扩能改造 |
| 44 |
石家庄炼油厂 |
重整脱戊烷塔 |
φ1600/φ1200 |
大液量CTST |
仅用CTST塔板代替浮阀塔板(30层),处理能力可满足15~40万吨重整料/年。 |
2002.4 |
扩能改造 |
| 45 |
石家庄炼油厂 |
催化分馏塔 |
φ4200 |
大液量CTST |
将塔顶4层塔板更换为CTST塔板,处理量为2600-3300t/d。塔顶循环回流在130~250吨/时变化不再冲塔。 |
2002.4 |
扩能改造 |
| 46 |
石家庄炼油厂 |
催化干气脱硫 |
φ1200 |
CTST |
20层浮阀塔板,仅更换为CTST塔板,处理量最小为5025kg/h,最大7257kg/h。 |
2002.4 |
扩能改造 |
| 47 |
锦州石化 |
航煤加氢分馏塔 |
φ2200/1200 |
CTST |
新设计,28层CTST塔板,可满35~65万吨/年的要求 |
2002.5 |
新建项目 |
| 48 |
山东京博石化集团 |
催化裂化分馏塔 |
φ1400/φ1600 |
大气量CTST |
原塔28层条形浮阀塔板,仅更换为CTST塔板,适应催化加工能力从7万吨/年扩到14万吨/年再扩到20万吨/年。 |
2002.5 |
扩能改造 |
| 49 |
洛阳石化总厂 |
二催化再吸收塔 |
φ1400 |
CTST |
仅采用CTST塔板替代原浮阀塔板,处理量可达7-14t/h。并且完全解决塔顶带液问题。 |
2002.6 |
扩能改造 |
| 50 |
大连石化分公司 |
含硫污水汽提塔 |
|
CTST |
新设计φ1000 /φ2000,49层CTST塔板,处理量为60-140t/h. |
2002.10 |
新建项目 |
| 51 |
济南石化分公司 |
焦化柴油吸收塔 |
φ1400 |
CTST |
新设计,25层CTST塔板,可满足焦化处理能力50~100万吨/年 |
2002.10 |
新建项目 |
| 52 |
山东东明石化集团 |
气体分馏:脱丙烷塔 |
φ1000 |
大负荷CTST |
脱丙烷塔47层塔板,在原塔外壳、降液管不变的条件下,仅用CTST塔板替代原浮阀塔板,改造后加工能力从4万吨/年提高到8万吨/年。 |
2002.9 |
扩能改造 |
| 53 |
山东东明石化集团 |
气体分馏:粗丙烯塔 |
φ1600 |
大负荷CTST |
粗丙烯塔97塔板,改造内容同上。 |
2002.9 |
扩能改造 |
| 54 |
山东东明石化集团 |
气体分馏:精丙烯塔 |
φ1600 |
大负荷CTST |
精丙烯塔94层塔板,改造内容同上。 |
2002.9 |
扩能改造 |
| 55 |
锦西石化分公司 |
含硫污水汽提塔 |
φ1400/φ1600 |
CTST |
原塔44层浮阀塔板,仅更换为CTST塔板,处理量为60-120t/h。 |
2002.8 |
扩能改造 |
| 56 |
山东齐鲁石化 |
干气脱硫塔 |
φ1000 |
CTST |
仅用CTST塔板代替浮阀塔板。满足处理能力气体为6000~14000Nm3/h和胺液35吨/时。 |
2002.9 |
扩能改造 |
| 57 |
乌鲁木齐石化 |
加氢精制分馏塔 |
φ1600 |
复合CTST |
仅用CTST塔板代替原塔板。满足处理能力40~85吨/时。 |
2002.10 |
扩能改造 |