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石 化 行 业 应 用 业 绩

序号
企业名称
项目名称
塔径
塔型
设计及改造情况
使用时间
备注
1 新疆独山子炼油厂 含硫污水汽提塔 φ900/φ1200 CTST 塔径不变,采用CTST替代原浮阀塔板,扩产30到65t/h,蒸汽单耗由190kg/t下降到160kg/t,节能12% 98.6 扩能改造
2 洛阳石化总厂 含硫污水汽提塔Ⅰ φ1000 CTST 仅采用CTST塔板替代浮阀塔板,扩产35到55t/h 99.3 扩能改造
3 北京燕化集团 糠醛精制装置精制油汽提塔 φ1600 低压降CTST 塔径不变,仅用CTST替代原浮阀塔板,扩产45到65t/h,精制油中糠醛含量由150ppm下降到30ppm 99.7 扩能改造
4 北京燕化集团 催化裂化再吸收塔   CTST 设计φ1200塔替代原φ1400浮阀塔。塔截面减少了26%,而且干气中C3含量由3.14%下降到2.22%。 2000 新建项目
5 锦州石化 含硫污水汽提塔 φ1800 CTST 新设计,44层CTST塔板,处理量为60~160t/h,蒸汽单耗由原来双塔精馏的220kg蒸汽/吨污水降低为180kg蒸汽/吨污水,节能22%。 2000.3 新建项目
6 洛阳石化总厂 常减压装置初馏塔 φ3200 复合CTST 仅采用CTST塔板替代原浮阀塔板,扩产10000到18000t/d,并且保证可在7200~18000t/d范围内正常运行 2000.4 扩能改造
7 石家庄炼油厂 芳烃抽余油溶剂分馏塔 φ1000 CTST 仅用CTST塔板代替浮阀塔板,扩产4.6到9.8t/h,6号、120号溶剂油收率由66.5%提高到72.49% 2000.5 扩能改造
8 济南石化分公司 含硫污水汽提塔 φ2000/φ1800 CTST 原塔44层浮阀塔板,仅将塔板更换为CTST塔板,上部填料段不变,处理量由原来的90t/h,提高至180t/h,且可在60~180t/h范围内稳定运行。 2000.9 扩能改造
9 洛阳石化总厂 含硫污水汽提塔Ⅱ φ1000 CTST 仅采用CTST塔板替代浮阀塔板,扩产35到55t/h 2001.3 扩能改造
10 济南石化分公司 常减压装置初馏塔 φ2600 复合CTST 仅用CTST塔板代替浮阀塔板,处理能力为250~550万吨/年。 2001.3 扩能改造
11 济南石化分公司 常压汽提塔 φ1200 CTST 仅用CTST塔板代替浮阀塔板,处理能力为250~550万吨/年。 2001.3 扩能改造
12 济南石化分公司 胺液再生塔 φ1600 CTST 新设计,27层塔板,可满足60~150t/h的处理量,并且完全解决了溶剂再生易发泡问题。 2001.3 新建项目
13 济南石化分公司 重整预分馏塔 φ1200/φ1600 CTST 仅用CTST塔板代替浮阀塔板,处理能力可满足15~30万吨重整料/年,拔出率分别为8%和30%。 2001.3 扩能改造
14 洛阳石化总厂 一催化裂化再吸收塔 φ1400 CTST 仅采用CTST塔板替代原浮阀塔板,处理量可达10t/h,并完全解决了带液问题,弹性为50~120% 2001.4 扩能改造
15 锦州石化 气体分馏异丁烯塔 φ2600 CTST 原塔外壳不变,仅用CTST塔板替代原浮阀塔板,处理能力达到27.5t/h,操作范围为60~120%。 2001.4 扩能改造
16 天津联化公司 EO吸收塔C203 φ3000 CTST 39层塔板,塔径不变,仅用CTST塔板代替浮阀塔板,效率提高15% 2001.4 扩能改造
17 天津联化公司 EO汽提塔C204 φ2050 CTST 塔径不变,仅用CTST塔板代替浮阀塔板,效率提高15% 2001.4 扩能改造
18 天津联化公司 EO精制塔C302 φ1300 大气量CTST 69层塔板,板间距350mm,塔径不变,仅用CTST塔板代替浮阀塔板,处理能力提高80%,生产能力达5000kg/h,且EO产品浓度达99.996% 2001.4 扩能改造
19 天津联化公司 EG反应物闪蒸塔C401 φ1050 CTST 塔径不变,改用CTST塔板,处理能力扩产50%,塔顶醇含量<100ppm 2001.4 扩能改造
20 天津联化公司 EG浓缩塔(Ⅰ)C402 φ1150 CTST 塔径不变,改用CTST塔板,处理能力扩产50% 2001.4 扩能改造
21 天津联化公司 EG浓缩塔(Ⅱ)C403 φ1450 CTST 塔径不变,改用CTST塔板,处理能力扩产50% 2001.4 扩能改造
22 天津联化公司 泄放液闪蒸塔 φ1100 CTST 塔径不变,改用CTST塔板,处理能力扩产50% 2001.4 扩能改造
23 湖南长岭石化分公司 含硫污水汽提塔 φ1200/φ1600 CTST 仅用CTST塔板代替浮阀塔板,可在60~120t/h内正常操作。 2001.4 扩能改造
24 湖南长岭石化分公司 芳烃抽余油溶剂分馏塔 φ1000 CTST 仅用CTST塔板代替原浮阀塔板,原塔外壳不变,处理能力由5吨/小时提高到8吨/小时,并可在4~8t/h内正常操作。 2001.4 扩能改造
25 洛阳石化总厂 塔河原油蒸发塔 φ1600 CTST 旧塔改造,进料量为62.5t/h进料温度为250℃,拔出率为13%,弹性为70~120% 2001.5 扩能改造
26 石家庄炼油厂 焦化干气脱硫塔 φ1000 CTST 仅用CTST塔板代替浮阀塔板,最大气体和液体量分别为13t/h和40t/h,并且完全解决了液相易发泡和干气带液问题,改造后可在设计值70-140%的范围内正常操作。 2001.6 扩能改造
27 石家庄炼油厂 焦化胺液再生塔 φ1200 CTST 仅用CTST塔板代替浮阀塔板,再生能力达40吨/时,且易操作不再使用破泡剂。 2001.6 扩能改造
28 锦西石化分公司 含硫污水汽提塔 φ1000/φ1200 CTST 原塔40层浮阀塔板,仅更换为CTST塔板,处理量为25-55t/h。 2001.6 扩能改造
29 大连石化分公司 二蒸馏装置常压塔 φ4200 复合CTST 在塔外壳、降液管均不变的条件下,仅用CTST塔板替代原浮阀塔板,改造后可满足厂方要求的从280万吨/年扩产到450万吨/年,及各种生产方案的质量要求,并且实际加工能力可在250~550万吨/年内正常运行。 2001.8 扩能改造
30 大连石化分公司 二蒸馏装置初馏塔 φ2600 复合CTST 同上。 2001.8 扩能改造
31 大连石化分公司 二蒸馏装置常压汽提塔 φ1200 CTST 同上 2001.8 扩能改造
32 锦州石化 异丙醇装置精制系统改造:提浓塔 φ2000 CTST 提浓塔塔板数为52层,在原塔外壳、降液板、塔盘支撑件不变的条件下,仅用CTST塔板替代原浮阀塔板,将生产能力由2.5万吨/年提高到5.0万吨/年。 2001.8 扩能改造
33 锦州石化 异丙醇装置精制系统改造:脱醚塔 φ1200 CTST 脱醚塔塔板数33层(下),改造内容同上。 2001.8 扩能改造
34 锦州石化 异丙醇装置精制系统改造:脱重塔 φ1600/2000 CTST 脱重塔塔板数59层,改造内容同上。 2001.8 扩能改造
35 锦州石化 异丙醇装置精制系统改造:脱水塔 φ1800 CTST 脱水塔塔板数69层,改造内容同上。 2001.8 扩能改造
36 石家庄炼油厂 含硫污水汽提塔 φ1600/φ1200 CTST 40层浮阀塔板,仅更换为CTST塔板,处理量为40~100t/h。 2001.9 扩能改造
37 沧州石化公司 焦化分馏塔 φ3800 CTST 塔径不变,采用CTST替代原条形浮阀塔板(上部13层塔板),处理量为60~120万吨/年。并且较好地解决了塔顶油气夹带焦粉的问题。 2001.9 扩能改造
38 山东东明石化集团 催化裂化分馏塔 φ1400/φ1600 大气量CTST 原塔28层条形浮阀塔板,仅更换为CTST塔板,适应催化加工能力从7万吨/年扩到14万吨/年再扩到16.8万吨/年,此时分馏塔处理量为25t/h。 2001.11 扩能改造
39 北京燕化集团 胺液再生塔Ⅰ φ1200 CTST 仅用CTST替代原浮阀塔板,溶剂处理能力达40~70t/h,并且完全解决塔顶带液问题。 2001.12 扩能改造
40 济南石化分公司 焦化干气脱硫塔 φ1400 CTST 新设计,22层CTST塔板,可满足焦化处理能力50~100万吨/年焦化干气和加氢精制气的脱硫能力。 2002.1 新建项目
41 北京燕化集团 胺液再生塔Ⅱ φ1200 CTST 仅用CTST替代原浮阀塔板,溶剂处理能力达40~71t/h,并且完全解决塔顶带液问题。 2002.3 扩能改造
42 锦州石化 常压塔 φ3800 低压降CTST 仅用CTST塔板代替浮阀塔板,可满足原油200~400万吨/年(进口油占80%)加工量。 2002.4 扩能改造
43 石家庄炼油厂 重整预分馏塔 φ1600/φ1200 大液量CTST 仅用CTST塔板代替浮阀塔板(30层),处理能力可满足15~40万吨重整料/年。 2002.4 扩能改造
44 石家庄炼油厂 重整脱戊烷塔 φ1600/φ1200 大液量CTST 仅用CTST塔板代替浮阀塔板(30层),处理能力可满足15~40万吨重整料/年。 2002.4 扩能改造
45 石家庄炼油厂 催化分馏塔 φ4200 大液量CTST 将塔顶4层塔板更换为CTST塔板,处理量为2600-3300t/d。塔顶循环回流在130~250吨/时变化不再冲塔。 2002.4 扩能改造
46 石家庄炼油厂 催化干气脱硫 φ1200 CTST 20层浮阀塔板,仅更换为CTST塔板,处理量最小为5025kg/h,最大7257kg/h。 2002.4 扩能改造
47 锦州石化 航煤加氢分馏塔 φ2200/1200 CTST 新设计,28层CTST塔板,可满35~65万吨/年的要求 2002.5 新建项目
48 山东京博石化集团 催化裂化分馏塔 φ1400/φ1600 大气量CTST 原塔28层条形浮阀塔板,仅更换为CTST塔板,适应催化加工能力从7万吨/年扩到14万吨/年再扩到20万吨/年。 2002.5 扩能改造
49 洛阳石化总厂 二催化再吸收塔 φ1400 CTST 仅采用CTST塔板替代原浮阀塔板,处理量可达7-14t/h。并且完全解决塔顶带液问题。 2002.6 扩能改造
50 大连石化分公司 含硫污水汽提塔   CTST 新设计φ1000 /φ2000,49层CTST塔板,处理量为60-140t/h. 2002.10 新建项目
51 济南石化分公司 焦化柴油吸收塔 φ1400 CTST 新设计,25层CTST塔板,可满足焦化处理能力50~100万吨/年 2002.10 新建项目
52 山东东明石化集团 气体分馏:脱丙烷塔 φ1000 大负荷CTST 脱丙烷塔47层塔板,在原塔外壳、降液管不变的条件下,仅用CTST塔板替代原浮阀塔板,改造后加工能力从4万吨/年提高到8万吨/年。 2002.9 扩能改造
53 山东东明石化集团 气体分馏:粗丙烯塔 φ1600 大负荷CTST 粗丙烯塔97塔板,改造内容同上。 2002.9 扩能改造
54 山东东明石化集团 气体分馏:精丙烯塔 φ1600 大负荷CTST 精丙烯塔94层塔板,改造内容同上。 2002.9 扩能改造
55 锦西石化分公司 含硫污水汽提塔 φ1400/φ1600 CTST 原塔44层浮阀塔板,仅更换为CTST塔板,处理量为60-120t/h。 2002.8 扩能改造
56 山东齐鲁石化 干气脱硫塔 φ1000 CTST 仅用CTST塔板代替浮阀塔板。满足处理能力气体为6000~14000Nm3/h和胺液35吨/时。 2002.9 扩能改造
57 乌鲁木齐石化 加氢精制分馏塔 φ1600 复合CTST 仅用CTST塔板代替原塔板。满足处理能力40~85吨/时。 2002.10 扩能改造


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