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再吸收塔主要改造成果

河北工业大学化学工程研究所 2002年8月10日


燕化公司第二套催化裂化装置再吸收塔

燕化公司炼油事业部第二套催化裂化装置原设计为年处理量120万吨蜡油催化装置,在1998年改造为80万吨/年的100%减压渣油(实际生产中掺渣比为70%-85%)。由于改造后干气负荷增加,而原再吸收塔未进行相应改造,塔已超负荷操作,。并且该塔已年久腐蚀,不能满足装置提压操作的要求。因此,需对再吸收塔进行技术改造。

一、技术改造方案对比

为了节省投资,用最小的投入达到预期的目的,本次改造准备了两套技术方案,方案一为仍采用传统的F1浮阀塔取代原有旧塔,方案二为采用新型高效塔板取代原有旧塔,现将该两种方案对比数据列表于表1。

表1 两种改造方案与原有塔基础数据对比

方案 方案1 方案2 原有
设备名称 再吸收塔 再吸收塔 再吸收塔
塔板形式 浮阀 CTST 浮阀
塔板间距 mm 600 400 600
塔板层数 层 30 30 30
采用塔径 mm 1800 1200 1400
开孔率 % 7.5 7.5 12.4
降液管面积/塔截面积% 20.1 12 10
溢流型式 弓形降液管 弓形降液管 弓形降液管
单溢流 单溢流 单溢流
板孔动能因子 Pa1/2 6.3 15.2 14.2
设备重量 吨 21.3 13  
设备造价 万元 约31 约19  

分析对比以上方案,方案1采用传统的浮阀塔板,虽然其技术成熟,风险较小,但设备投资较高。方案2采用河北工业大学化学工程研究所研制开发的CTST塔板,该塔板处理能力大,塔板效率高。而采用CTST塔板新设计再吸收塔塔径为φ1200,采用F1浮阀设计塔径为φ1800,塔径减少50%,因此采用CTST塔板设计新塔可大幅度节省设备投资(约12万元)。因此厂方决定采用方案-2进行技术改造。


二、改造情况及改造效果

2001年7月改造后的再吸收塔投入运行,从运行情况和干气分析数据看,该塔操作平稳可靠,在操作条件、进出物料均未发生大的变化情况下,吸收效果较改造前大大改善。改造前后再吸收塔物料平衡见表2,贫气组成见表3,操作条件见表4,干气组成对比数据见表5,改造前后吸收率对比见表6。

表2 改造前后再吸收塔物料平衡

项 目
改造前 改造后
入方 贫气 kg/h 8117 8555
贫吸收油 kg/h 16000 17000
合计 kg/h 24117 25555
出方 干气 kg/h 6250 6588
富吸收油 kg/h 17867 18967
合计 kg/h 24117 25555

 


表3 改造前后贫气组成(m%)

项 目 改造前 改造后
(O2+N2+CO2+H2S) % 21.17 16.51
H2 % 27.5 26.8
CH4 % 18.3 18.71
∑C2 % 19.12 21.61
∑C3 % 9.34 11.4
∑C4 % 3.3 2.77
C5以上 % 1.27 1.19

 

表4 再吸收塔改造前后操作条件

项 目 改造前 改造后
塔顶温度 ℃ 46 46
进料温度 ℃ 32 32
操作压力 MPa 0.9 0.9
干气量 t/h 5.8 5.8
吸收剂(轻柴油)量t/h 16 16
吸收剂温度 ℃ 30 30
贫气量 t/h 7.8 8.2
贫气入塔温度 ℃ 45 46

 

表5 改造前后干气组成对比表(m%)

项 目 改造前 改造后
(O2+N2+CO2+H2S) % 23.26 23.25
H2 % 29.61 29.3
CH4 % 20.14 20.68
∑C2 % 23.2 23.51
∑C3 % 3.14 2.22
∑C4 % 1.94 0.93
C5以上 % 0.51 0.11

 

表6 改造前后吸收率对比表

项 目 改造前 改造后
C3组分吸收率 % 25.1 85.2
C4组分吸收率 % 29.7 74.1
C5组分吸收率 % 37.8 92.9

   

注:以上表中改造前数据均为厂方1999年8月标定数据。改造后数据为厂方现行操作数据。
从表6可以看出,在再吸收塔的进出物料流量、性质、温度、压力以及吸收剂等条件变化很小的情况下,改造后干气吸收效果得到很好改善,基本解决了一直存在的"干气不干"的问题,干气中C3以上组分的含量由原来的5.08%降到了3.15%,C5以上组分由0.51%降到0.11%,C3、 C4和C5组分的吸收率分别达到85.2%、74.1%和92.9%,较改造前增加 60.1 %、44.4 %、55.1 %。

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洛阳石化一、二套催化裂化装置再吸收塔扩能改造


洛阳石化Ⅰ、Ⅱ套催化裂化装置再吸收塔,采用CTST塔板进行扩能改造,分别于2001年4月和2002年6月投产运行。现以Ⅰ套催化裂化装置再吸收塔为例:Ⅰ套催化裂化装置原设计加工蜡油为2.00Mt/a,后改为2.14Mt/a常压重油催化裂解后,干气产量大幅度提高,加之2000年重整加氢两套装置正常运行以后,产生的干气、液化石油气进入了Ⅰ套催化裂化装置吸收稳定系统,致使干气量增大40%左右,再吸收塔运行过程中雾沫夹带量较大,处理能力已不能满足生产要求。为改善操作,采用了立体传质塔板。改造设计参数见表7,改造效果见表8。

 

表7 再吸收塔改造设计参数

塔径/mm 1400
塔板间距/mm 600
开空率,% 4.72
空塔气速/m·s-1 0.268
空塔动能因子 0.660-0.698
板孔动能因子 14.00-14.80
降液管停留时间/a 9.9-9.7
全塔压力降/kPa 12
干气量/t·h-1 5-12
 

 

表8 再吸收塔改造前后对比

项 目

改造前

改造后
干气量/t·h-1 6.2 6.2
吸收油量/t·h-1 35 32
塔顶温度/℃ 37 36

塔底温度/℃

 

56 54
干气量中C3+含量,% 4.5 2.6

 

从表8中可以看出,改造后塔板的负荷能力增大,吸收效果明显改善,干气中C3+含量仅为2.6%,达到了预期效果,并完全解决了塔顶带液问题。 (注:以上数据是厂方标定结果)

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